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寧夏宇成藍(lán)天環(huán)保輸送設(shè)備有限公司

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黑龍江單機(jī)布袋除塵器|寧夏宇成藍(lán)天加工高溫布袋除塵器
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產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):194黑龍江單機(jī)布袋除塵器|寧夏宇成藍(lán)天加工高溫布袋除塵器 
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最后更新: 2022-08-06 16:06
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詳細(xì)信息
 GMC高溫布袋除塵器采用高壓(0.5~0.4MPa)大流量脈沖閥逐條濾袋噴吹清灰的技術(shù),能夠從大量粉塵(顆粒£5μm,含量³70%以上)的氣體中,把99.9%以上的粉塵收集下來(lái)。其在水泥行業(yè)對(duì)立窯、烘干機(jī)、熟料冷卻機(jī)等的廢氣中都能穩(wěn)定的運(yùn)行,且排放濃度低于100mg/Nm3。
GMC高溫布袋除塵器具有國(guó)內(nèi)水平,其主要技術(shù)屬于國(guó)內(nèi)創(chuàng)。目前在新的環(huán)保條件下,不僅廣泛用于水泥廠(chǎng)的粉塵治理,而且廣泛用于非金屬礦微粉深加工領(lǐng)域,在電力、、冶金、鋼鐵等行業(yè)也有較好的應(yīng)用前景。
GMC高溫布袋除塵器結(jié)構(gòu)組成:
1、箱體:包括袋室、預(yù)收塵室、凈氣室、多孔板、濾袋、骨架。箱體設(shè)計(jì)耐壓9000Pa。
2、噴吹系統(tǒng):主氣管、噴吹管、脈沖閥、控制儀。
3、灰斗及排灰部分有兩種形式:一種為灰斗直接與卸灰閥連接,另一種為灰斗通過(guò)輸送設(shè)備(如螺旋輸送機(jī))與卸灰閥連接。
布袋除塵器常見(jiàn)故障的原因分析與調(diào)試過(guò)程問(wèn)題分析
【一】、布袋除塵設(shè)備常見(jiàn)故障的原因分析
常見(jiàn)故障的原因分析、探討經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),導(dǎo)致布袋除塵設(shè)備難以正常運(yùn)行而常發(fā)生上述故障的因素較多,但主要有以下幾方面原因:
1)由于粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細(xì)粉分離器下粉鎖氣器不嚴(yán)密、粗粉分離器折向擋板調(diào)整欠佳以及系統(tǒng)泄漏等原因,使粗粉分離器、細(xì)粉分離器效率下降,導(dǎo)致進(jìn)入布袋收塵器的粉塵濃度超過(guò)設(shè)計(jì)值70g/Nm³,致使除塵器布袋超負(fù)荷運(yùn)行,效率自然下降。另外,制粉系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行,也致使布袋除塵設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行。
2)由于布袋較高耐溫能力為150℃,運(yùn)行調(diào)整不佳或布袋積粉自然均會(huì)導(dǎo)致布袋著火燒毀。
3)制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),磨煤機(jī)出口介質(zhì)正常溫度為100℃(布置在其后的布袋除塵設(shè)備處介質(zhì)溫度≤100℃),高于130℃或低于90℃系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)停運(yùn)。可見(jiàn),制粉介質(zhì)的溫度在一定范圍,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則干燥能力下降,煤粉潮濕,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,同時(shí)低溫腐蝕加劇。
然而,由于制粉系統(tǒng)抽取的爐煙本身含有水蒸汽(燃燒生成產(chǎn)物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必然存在大量的水份,而且布袋除塵設(shè)備及其后部管路是乏氣也是水蒸汽的排放口,運(yùn)行中正常溫度為100℃,再加上布袋收塵器箱體內(nèi)因低溫腐蝕漏入冷風(fēng)進(jìn)一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣結(jié)露溫度而結(jié)露等,而這些水份然后全部聚集在乏氣中,使煤粉變得潮濕,極易粘在布袋上導(dǎo)致通流截面減小,通風(fēng)阻力加大,乏氣流量降低,制粉系統(tǒng)出力下降,制粉電耗增加。
4)由于制粉系統(tǒng)采用抽取爐膛燃燒器下部中溫爐煙并摻合部分調(diào)溫?zé)岫物L(fēng)作為制粉介質(zhì),爐煙中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質(zhì),加上上述原因乏氣溫度常低于結(jié)露溫度,乏氣中有亞硫酸、硫酸等腐蝕性物質(zhì)生成,因而布袋收塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可避免。
【二】、脈沖布袋收塵器調(diào)試過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題及分析
1、煙氣溫度
調(diào)試初期,由于處于水泥生產(chǎn)的旺季,廠(chǎng)家為了趕訂單,整個(gè)立窯處于嚴(yán)重超負(fù)荷深暗火運(yùn)行狀態(tài),其結(jié)果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動(dòng)。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵器濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結(jié)露嚴(yán)重。
布袋出現(xiàn)了局部“糊袋”現(xiàn)象,阻力劇增,風(fēng)機(jī)不能正常工作。
為保證除塵器正常運(yùn)轉(zhuǎn),唯有適當(dāng)提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠(chǎng)家采用兩個(gè)措施,一是適當(dāng)降低產(chǎn)量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時(shí),為進(jìn)一步降低煙氣的熱損失,對(duì)整個(gè)單機(jī)脈沖除塵器系統(tǒng)的保溫和密封性能進(jìn)行了檢查和修補(bǔ)。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問(wèn)題得到解決。由于除塵器濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對(duì)煙塵具有良好的剝離性能,當(dāng)較長(zhǎng)時(shí)間處于高溫狀態(tài)時(shí),因局部“糊袋”而產(chǎn)生的塵塊被烘干后,在噴吹時(shí)自動(dòng)脫落,除塵器濾袋也得以自動(dòng)修復(fù)。
為防止“燒袋”,除塵器在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了溫度控制系統(tǒng)。當(dāng)煙氣溫度大于260時(shí),混風(fēng)氣動(dòng)蝶閥自動(dòng)打開(kāi),冷空氣通過(guò)混風(fēng)管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風(fēng)后,煙氣溫度仍大于260混風(fēng)氣動(dòng)蝶閥自動(dòng)關(guān)閉,旁通煙囪蝶閥自動(dòng)打開(kāi),同時(shí)風(fēng)機(jī)自動(dòng)停機(jī),立窯煙氣通過(guò)部分沉降室后直接外排。此時(shí),看火工和操作工要及時(shí)采取措施,把窯面溫度降下來(lái),以免長(zhǎng)時(shí)間煙氣超標(biāo)外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對(duì)脈沖布袋收塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機(jī)氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵器濾袋排與排之間噴吹時(shí)間間隔為l0s,共有12排。調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn),清灰效果較差,尤其當(dāng)煙氣溫度偏低時(shí)。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機(jī)換成氣量為1.5/min除塵器濾袋排與排之間噴吹時(shí)間間隔則改為20s,噴吹清灰效果得到大大改變。
寧夏宇成藍(lán)天環(huán)保輸送設(shè)備有限公司http://www.yclthb.com)主營(yíng)各種單機(jī)脈沖除塵器脈沖布袋除塵設(shè)備、離心通風(fēng)機(jī)等多種除塵產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量均處于國(guó)內(nèi)同水平,二十多個(gè)省,自治區(qū)。寧夏除塵設(shè)備廠(chǎng)生產(chǎn)的除塵器及配件的產(chǎn)品質(zhì)量均處于國(guó)內(nèi)同水平。先后與國(guó)內(nèi)幾十家鋼鐵廠(chǎng)、熱電廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)、等達(dá)成了良好的除塵器配件供應(yīng)合作關(guān)系。
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